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事例26:廃プラBOXのリユース化推進(物流荷姿改善) |
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発生源 |
・工場全体により発生される ・RPF化 |
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廃プラBOX リサイクルセンタへ持ち込まれる 更新・見直し → RPF化による産廃処理
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改善前 |
・廃棄物としてRPF化処理
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・構内各工程から発生する部品用のプラBOXの管理で、返却先が不明なものが多く、納入業者への返却がされずに廃プラBOXとして廃棄されていた。また、スポットで大量の廃プラBOXが発生した場合、綺麗なものは有価物化による処分もしていた。
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解決のための課題 |
廃プラBOXの削減とリユースによる有効利用 (リサイクル→リユースへ)
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改善後 |
・工場の環境管理活動項目として各部門への指示 ・半年ごとの工場会議にて活動フォロー ・運用による廃プラBOXの削減
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・調達部門、代行業者との調整
・リユースプラBOXの選別と表示
・リユースプラBOXの運用開始 (ルールの取り決め)・社内周知
<実績>
・1,623個/2016年度のリユースプラBOX運用中(購入すれば1,600千円相当)
・廃プラ削減として:処理費用113千円、4.9ton
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苦労した点: |
・綺麗といっても油が付着していたので、全て手洗浄実施 ・表示の作成と貼り付け作業では、BCCスタッフ(軽度障害者)の協力を得た。
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良かった点: |
・納入代行業者の荷姿が通箱化され、返却先が明確化された。 ・リサイクルセンタへの廃プラBOXの持ち込み減少。(廃棄処理回数1/3程度)
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